三氧化二銻出產(chǎn)率的進(jìn)步有哪些
發(fā)布時(shí)間:2019-08-27
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現(xiàn)在很多地方需要三氧化二銻,阻燃的應(yīng)用程序的許多部分免除火災(zāi),阻燃劑市場(chǎng)需求的影響是非常大的,很多廠商都在努力改善他們的生產(chǎn),以利于的增加的產(chǎn)率的。
A,原材料,合理搭配
通過分析,三氧化銻的原料問題,生產(chǎn)效率低的主要原因,對(duì)于這家工廠為原料,質(zhì)量低劣的合理搭配和工藝參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
二,溢流口的高度
煅燒的高度溢流口是否合理,不僅影響焙砂的質(zhì)量。同時(shí)也影響三氧化二銻的生產(chǎn)力。在經(jīng)過仔細(xì)分析和比較一個(gè)星期工廠煅燒溢流口高度調(diào)整3次。第一次在80厘米到80EM溢流口高度,風(fēng)壓風(fēng)量保持不變,但效果并不明顯;第二溢出口高度為85厘米至85厘米,在爐底部的較大的壓力,爐沸騰材料是壞的,不好的跳動(dòng)的節(jié)奏,有爐死亡的跡象;再次,第三次調(diào)度溢流口高度88厘米,72h后連續(xù)觀察和測(cè)量,沸騰爐材料處于良好狀態(tài),爐運(yùn)行穩(wěn)定。精礦焙燒,硫化銻可以完全氧化揮發(fā)。
三,實(shí)施效果
半年時(shí)間,原料理性搭配,混合礦石的外包占50%,只有31%的含銻,鉛,例的16%,沸騰爐,以滿足直接生產(chǎn)精制的三氧化銻的要求,原料銻產(chǎn)量達(dá)35%,爐周期從過去的8?15天延長(zhǎng)到超過30天,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)效益。實(shí)踐證明,通過解決缺乏技術(shù),提高技術(shù)操作和現(xiàn)場(chǎng)管理水平,應(yīng)對(duì)脆硫銻鉛精礦與流化床和其他復(fù)雜的硫化銻精礦,可滿足精煉三氧化二銻輸出的要求。測(cè)試和批準(zhǔn)由財(cái)政部門,流化床三氧化二銻生產(chǎn)率只提高,超過半年時(shí)間的企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益150多萬元,同時(shí)減少煤炭,焦炭,電力消耗。公司目前生產(chǎn)的99.65%,品牌銻錠4000噸,節(jié)煤每年超過500噸。20多萬千瓦時(shí)節(jié)電。冶煉回收率可提高1.5?2%。
第四,完善經(jīng)營管理
通過研究,測(cè)試和整改,優(yōu)化之前的操作系統(tǒng)和管理方法的爐:
(1)每2小時(shí)清潔一次底爐,杜絕爐增生存在大顆粒材料。
(2)根據(jù)原料的等級(jí),其中,石粉末與6%?6%,并且提高了材料的熔點(diǎn),從而解決爐掛。
(3)加強(qiáng)爐內(nèi)的操作之前,保持袋通風(fēng)良好,經(jīng)常觀察材料的條件,在爐中,空氣壓力,空氣流速和溫度在正常范圍內(nèi)的控制。
(4)堅(jiān)持三班巡邏管理系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,重大問題及時(shí)報(bào)告。
通過分析,三氧化銻的原料問題,生產(chǎn)效率低的主要原因,對(duì)于這家工廠為原料,質(zhì)量低劣的合理搭配和工藝參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
二,溢流口的高度
煅燒的高度溢流口是否合理,不僅影響焙砂的質(zhì)量。同時(shí)也影響三氧化二銻的生產(chǎn)力。在經(jīng)過仔細(xì)分析和比較一個(gè)星期工廠煅燒溢流口高度調(diào)整3次。第一次在80厘米到80EM溢流口高度,風(fēng)壓風(fēng)量保持不變,但效果并不明顯;第二溢出口高度為85厘米至85厘米,在爐底部的較大的壓力,爐沸騰材料是壞的,不好的跳動(dòng)的節(jié)奏,有爐死亡的跡象;再次,第三次調(diào)度溢流口高度88厘米,72h后連續(xù)觀察和測(cè)量,沸騰爐材料處于良好狀態(tài),爐運(yùn)行穩(wěn)定。精礦焙燒,硫化銻可以完全氧化揮發(fā)。
三,實(shí)施效果
半年時(shí)間,原料理性搭配,混合礦石的外包占50%,只有31%的含銻,鉛,例的16%,沸騰爐,以滿足直接生產(chǎn)精制的三氧化銻的要求,原料銻產(chǎn)量達(dá)35%,爐周期從過去的8?15天延長(zhǎng)到超過30天,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)效益。實(shí)踐證明,通過解決缺乏技術(shù),提高技術(shù)操作和現(xiàn)場(chǎng)管理水平,應(yīng)對(duì)脆硫銻鉛精礦與流化床和其他復(fù)雜的硫化銻精礦,可滿足精煉三氧化二銻輸出的要求。測(cè)試和批準(zhǔn)由財(cái)政部門,流化床三氧化二銻生產(chǎn)率只提高,超過半年時(shí)間的企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益150多萬元,同時(shí)減少煤炭,焦炭,電力消耗。公司目前生產(chǎn)的99.65%,品牌銻錠4000噸,節(jié)煤每年超過500噸。20多萬千瓦時(shí)節(jié)電。冶煉回收率可提高1.5?2%。
第四,完善經(jīng)營管理
通過研究,測(cè)試和整改,優(yōu)化之前的操作系統(tǒng)和管理方法的爐:
(1)每2小時(shí)清潔一次底爐,杜絕爐增生存在大顆粒材料。
(2)根據(jù)原料的等級(jí),其中,石粉末與6%?6%,并且提高了材料的熔點(diǎn),從而解決爐掛。
(3)加強(qiáng)爐內(nèi)的操作之前,保持袋通風(fēng)良好,經(jīng)常觀察材料的條件,在爐中,空氣壓力,空氣流速和溫度在正常范圍內(nèi)的控制。
(4)堅(jiān)持三班巡邏管理系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,重大問題及時(shí)報(bào)告。
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